當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 詳細(xì)內(nèi)容
技術(shù)文章萊鋼105 m 2 燒結(jié)機頭電除塵器提效改造
更新時間:2019-06-01 點擊次數(shù):2333次1 前 言
在燒結(jié)生產(chǎn)過程中,產(chǎn)生大量含塵和含有SO 2 、NO x 、PCDD/FS(二惡英)等有害氣體的煙氣。為保護(hù)環(huán)境、減少主抽風(fēng)機轉(zhuǎn)子磨損,含塵煙氣在排入大氣前必須經(jīng)機頭除塵設(shè)施凈化。隨著國家循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排工作的強化,對粉塵的排放標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高。由于除塵能力小等原因,萊鋼燒結(jié)廠燒結(jié)機頭的粉塵排放濃度高達(dá)300~800 mg/m 3 ,為此進(jìn)行了系統(tǒng)改造。
2 電除塵器存在問題及分析
2.1 除塵器概況
萊鋼燒結(jié)廠目前擁有3臺105 m 2 燒結(jié)機,3臺265 m 2 燒結(jié)機,機頭除塵設(shè)施共9套,除塵模式分別為:105 m 2 燒結(jié)機頭采用重力沉降室+電除塵器,265 m 2 燒結(jié)機頭采用電除塵器。其中1 # 、2 # 105 m 2 燒結(jié)機配套125 m 2 臥式單室三電場電除塵器,分別于1993年6月份和1995年5月投入使用。后來燒結(jié)機經(jīng)過擴容改造面積為132 m 2 ,而除塵器及主抽風(fēng)機均未做相應(yīng)改造,多種原因?qū)е路蹓m排放嚴(yán)重超標(biāo)。除塵器存在的問題主要有:
1)排放的廢氣中粉塵嚴(yán)重超標(biāo),根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,粉塵排放濃度300~800 mg/m 3 。
2)電除塵器電場工作效率低。電場電壓在 20~40 kV(額定 72kV),電流在100~300 mA(額定1 200 mA),有時在100 mA以下,甚至為0,除塵器效率不足20%。
3)電除塵器內(nèi)部極板掛灰較厚,電場頂部掛灰為嚴(yán)重;極板嚴(yán)重變形;芒刺線結(jié)球,陰極框架部分變形。
4)灰倉倉壁粘灰、結(jié)塊、棚灰,堵塞下灰口,排灰不暢。
5)極板、極線均有不同程度的腐蝕現(xiàn)象,特別是下部。
2.2 燒結(jié)煙氣特性分析
機頭除塵器屬于工藝除塵,其性能及除塵效果在很大程度上受燒結(jié)生產(chǎn)煙氣成分的波動影響。
燒結(jié)煙氣的特性主要有以下幾點:
1)煙氣溫度波動幅度大(80~150 ℃)。
2)粉塵的比電阻值變化較大(煙氣溫度 90~150 ℃,比電阻為 0.6×10 7 ~7.0×10 10 Ω·cm,屬于中高比電阻值范圍)。
3)煙氣濕度大(平均含水量10.05%) 。
4)煙塵中含Na、K等堿金屬的氧化物及氯化物較多,煙塵細(xì)而輕飄,灰塵呈絮狀,收塵難度大。當(dāng)煙氣流速>0.8~1 m/s時,粉塵易被氣流裹帶至大氣中。5)煉鋼除塵灰、污泥、煉鐵除塵灰等多種固體廢物棄均返回到燒結(jié)配料,造成煙氣中粉塵的物化性質(zhì)發(fā)生變化,其中的堿性物質(zhì)提高粉塵的比電阻,不利于靜電收塵。
2.3 影響除塵器除塵性能的原因分析
1)除塵器能力不足,單位電除塵器面積(指電除塵器面積與燒結(jié)機面積之比值)僅為0.95,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落
后于目前國內(nèi)機頭除塵器的主流配置。
2)2臺125m 2 電除塵器服役期達(dá)15 a,設(shè)備嚴(yán)重老化,雖先后采取人孔門、灰斗等漏風(fēng)點焊補等措施,減少了漏風(fēng)、結(jié)露,但漏風(fēng)率仍很難保證設(shè)計值(<3%)。多處漏風(fēng)導(dǎo)致除塵器內(nèi)部氣流湍流,除塵性能下降。
3)極板、極線腐蝕率、變形率達(dá)到40%以上,由于漏風(fēng),當(dāng)煙氣溫度低于露點時,煙氣中所含的二氧化硫與冷凝水結(jié)合,形成亞硫酸,導(dǎo)板、極線下部嚴(yán)重腐蝕,強度降低、變形,極間距無法保證在450 mm,導(dǎo)致電場強度分布不均勻,陽極板的利用率下降,除塵器除塵效率下降。4)3個電場全部為單側(cè)側(cè)旋轉(zhuǎn)錘振打,振打系統(tǒng)剛度不夠,振打力不足,電場頂部掛灰嚴(yán)重,導(dǎo)致電流降低,二次電壓降低,除塵效率急劇下降。
3 電除塵提效改造及新技術(shù)綜合應(yīng)用
改造原則為保留原有設(shè)備,縮短現(xiàn)場施工周期,使機頭除塵器性能實現(xiàn)為合理、有效的提升。新建249 m 2 電除塵器,單獨負(fù)責(zé)2 # 105 m 2 燒結(jié)機頭煙氣的凈化。將原有1 # 、2 # 125 m 2 除塵器合并,負(fù)責(zé)1 # 105 m 2 燒結(jié)機頭煙氣的凈化。原125 m 2 電除塵器設(shè)計煙氣量57萬m 3 /h,電場風(fēng)速1.27 m/s,除塵系統(tǒng)擴容改造后,2臺除塵器煙氣量為72萬m 3 /h,單臺煙氣量36萬m 3 /h,電場風(fēng)速為0.8 m/s,延長了煙氣停留時間,從工藝參數(shù)上滿足了機頭除塵器的除塵要求。
原進(jìn)氣煙道經(jīng)沉降室(長×寬=12 m×7 m)后進(jìn)入除塵器,改造后,吸風(fēng)管經(jīng)30°彎頭進(jìn)入聯(lián)接異徑三通管,分別進(jìn)入原125 m 2 電除塵器沉降室,在沉降室進(jìn)氣端加電動閥門,調(diào)節(jié)閥門開度和增加導(dǎo)流板、阻流板等措施,保證2臺125 m 2 電除塵器煙氣量的均勻性和壓力損失的平衡。所有管道采用耐磨襯增加強度,新沉降室內(nèi)部涂抹高溫耐磨襯,外部加保溫。同時針對燒結(jié)機機頭粉塵的特點,為保證收塵效率,新建249 m 2 除塵器還采取6項技術(shù)改進(jìn)措施:
1)改進(jìn)芒刺線的構(gòu)造及材質(zhì)。原125 m 2 電除塵器極板、極線匹配型式為C型480 mm極板配備RS芒刺線,新建249 m 2 除塵器改為C型480 mm極板配備BS管狀芒刺線。陰極線采用BS管狀芒刺線的優(yōu)點是:起暈電壓低,電暈電流大,電流密度均勻,可有效消除電暈盲區(qū),電風(fēng)強,剛度大,使用壽命長,使粉塵充分荷電吸附在陽極板上,提高收塵效率。一、二電場的芒刺線使用不銹鋼材料,提高了極線的耐腐蝕性和耐磨性,可保證電除塵器長期、運行。
2)芒刺表面涂覆特氟龍材料。特氟龍高性能特種涂料是以聚四氟乙烯為基體樹脂的氟涂料,典型特征是不粘性以及耐高溫和耐化學(xué)品腐蝕的特性,三電場除塵灰主要特點是輕質(zhì)絮狀粉塵堿金屬再結(jié)晶物,比重特別輕,黏性大,浸潤性差,吸濕性強,受潮后易粘附在極線上不易清除。將第三電場芒刺線表面涂覆特氟龍材料后,大大降低了粉塵與極線之間的粘附力,有助于極板、極線的清灰,保證除塵設(shè)施的運行。
3)陰極振打傳動采用新型防積灰技術(shù)。原125m 2 電除塵器的陰極振打傳動密封防積灰方式為方形箱體結(jié)構(gòu)加防塵板設(shè)計型式,箱體內(nèi)易積灰、受潮,致使振打磁軸表面產(chǎn)生爬電,造成電場短路。
此次提效改造將磁軸箱體下平面改為斜面,無防塵板并定期進(jìn)行自動或手工吹掃,保證磁軸箱體內(nèi)粉塵沿斜面流入電場,防止箱體內(nèi)積灰及磁軸爬電現(xiàn)象,保證長期供電。磁軸箱體放于立柱外側(cè),立柱內(nèi)側(cè)按箱體下平面斜度作密封處理,進(jìn)一步提高除塵效率。
4)二、三電場除塵灰回收利用。萊鋼多種固體廢棄物均返回到燒結(jié)配料中回收利用。燒結(jié)機頭二、三電場收集的粉塵質(zhì)輕、品位低,含鐵量分別為14.87%和9.85%,可利用價值不高。此次改造將每個電場的除塵灰各用一套輸灰系統(tǒng)分別收集,一電場除塵灰經(jīng)集合刮板機回收利用,二、三電場除塵灰經(jīng)集合刮板機排至集合灰倉,加濕后外排。
5)采用聲波清灰器技術(shù)。在原1 # 、2 # 125 m 2 、新建249 m 2 除塵器的頂部、雙側(cè)部及各灰斗分別安裝了聲波清灰器(共計66臺),保證電除塵器極板、極線的清灰效果及電場對粉塵的捕集效率,解決了灰斗內(nèi)積灰、架橋、板結(jié)等問題 。
6)采用多種措施,加強傳動部位的密封。為降低漏風(fēng)率,對灰斗、進(jìn)出口法蘭連接處采用特殊密封材料密封;人孔門采用雙層結(jié)構(gòu),硅橡膠材料密封;對陰陽極振打穿軸處采用密封填料壓蓋裝置;陽極振打傳動裝置與殼體的連接處設(shè)有密封填料盒,并采用四氟板材料進(jìn)行密封,從而減少轉(zhuǎn)動區(qū)域可能造成的漏風(fēng);進(jìn)出口膨脹節(jié)連接處采用四氟帶進(jìn)行密封,進(jìn)一步降低設(shè)備本體的漏風(fēng)率。
4 改造效果
通過對1 # 、2 # 105 m 2 燒結(jié)機頭除塵器提效改造,電除塵各項運行參數(shù)明顯改善,特別是二次電流升高較大,有效功率提高到75%以上(運行參數(shù)對比見表1),提升了電除塵的除塵性能,降低了粉塵排放濃度、排放總量大幅度削減。
改造前1 050~1 100 ℃,熟料適宜堿比為0.93±0.2、鈣比為2.01±0.2,在此配比下的熟料可得到較好的溶出結(jié)果,氧化鋁溶出率>95%,氧化鈉溶出率>97%。
4.3 將拜耳法赤泥和燒結(jié)法硅渣混合后用堿—石灰法處理,可獲得較高的氧化鋁和氧化鈉溶出率,使拜耳法赤泥中的鋁、鈉得到回收,溶出赤泥中堿的含量低于1%,可用來生產(chǎn)水泥,從而實現(xiàn)了資源的綜合利用,消除了赤泥對環(huán)境的危害。